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              304反應釜信賴推薦「譽金機械」

              發布時間:2021-09-16 09:55  

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              本文針對化工反應釜作業中壓力異常升高引起的事故原因,從事故樹安全分析理論出發,對其結構的優化改進及有關內容進行研究,以確保其進行化工生產作業的安全性。反應釜在化工、制藥等多行業領域中都有較為普遍的應用,由于其作業中存在較為復雜的固液多相混合情況,容易生成較多的熱傳遞效應,一旦混合效果不理想就會導致多種問題發生,造成各種不安全事故。因此,針對反應釜結構設計現狀,進行優化與改進研究,具有十分突出的必要性。該設備采用獨創的三層式釜體結構和雙螺帶式攪拌裝置,在恒溫條件下,對固體粒狀物料進行反應加工,可大大提高產品的水合及溶解速度,降低水不溶物含量,使植物膠更加廣泛地應用于各個領域。下文將以化工反應釜為例,根據其作業中壓力異常升高導致發生的原因,從事故樹安全分析理論出發,對其反應釜結構的優化改進進行研究,以確保其進行化工生產應用的安全性。





              化工反應釜事故樹進行與之相對應的成功樹構建后,即可進行徑集結構函數計算求出,得到相應的徑集, 然后,通過對反應釜結構重要度的計算分析,在其結構重要度分析中根據其構建的事故樹結構情況,可以通過徑集進行判斷分析,后即可進行事故樹安全分析,得出相應的事故結果,所構建的化工反應釜壓力異常升高事故的主要原因包含攪拌效果差、溫度反饋不及時以及反應前未將容器內清理干凈等,根據其事故發生原因,可以通過對反應釜結構的優化改進,減少其事故問題及原因影響。5RT(R為接管與筒體半徑,T為接管與筒體的厚度),筒體和封頭的厚度取值為13。結合上述的事故樹安全分析步驟,根據上述對化工反應釜壓力異常升高引起的事故原因分析,在進行帶攪拌化工反應釜結構優化與改進設計中,




              由于傳統結構的反應釜為進行清洗裝置配備,多采用人工清洗方式,并且其結構中設置有一個攪拌裝置,進行攪拌的形式較為單一,多以渦輪式、旋漿式以及框式、螺帶式、錨式等為主;三種組合曲線的變化趨勢是一致的,薄膜應力加彎曲應力和總應力的分布曲線基本重合,說明峰值應力很小,可以忽略不計。此外,在作業過程中的溫度控制方面,針對化工反應釜的溫度控制與信息反饋系統研究應用較多,但是在與反應點更加接近的溫度信息的讀取上存在較大的局限性,針對這種情況下,結合上述對化工反應釜工作現場壓力異常升高致事故原因的分析,本文專門提出一種能夠更加方便的進行溫度調節控制的自洗型化工攪拌反應釜結構。





              造成反應釜腐蝕的根源可歸結為一點, 即物料中含有一定量的Cl- , 特別是含有HCl。含有Cl-的物料一方面會使金屬發生晶間腐蝕, 這是由于設備在制造過程中焊接及熱變形, 溫度可升到910 ℃以上, 而奧氏體不銹鋼在400 ~ 850 ℃范圍緩慢冷卻時, 在晶界上有高鉻的碳化物Cr23C6 析出, 因此就出現了貧鉻區, 含鉻低于11%的不銹鋼在腐蝕的溶液(含Cl-溶液)中是不抗腐蝕的。從表面深入到內部, 使金屬失去了強度。試驗表明,在1%的沸騰鹽酸中,304、316L、鈦和2205的腐蝕速率分別為:材料304,316,TA,2205,腐蝕速率(mm/a)分別為304,0。另一方面, 含有Cl -的物料有時還會導致奧氏體不銹鋼的應力腐蝕(是金屬在拉應力和腐蝕及一定的溫度的共同作用下所引起的)。





              從化工生產的實際來說,反應難以避免會放熱,使得熱量分布不夠均勻。若沒有及時排出熱量,那么會使得反應釜內的溫度增加,極易引發“爆聚”問題。若余熱排放過多,會使得整體穩定性被降低,影響化工產品的質量和效益,因此必須做好溫度的有效控制.從化工生產的實際來說,反應釜的溫度控制多采用常規PID 控制方法。一般而言,希望有焊接工藝過程的母材的相比例中,奧氏體相略為占優,以便高溫熱影響區能夠獲得較理想的兩相比例。此方法雖然控制原理比較簡單,具有不錯的穩定性,而且控制系統的可靠性比較好,參數調整很方便。




              反應釜的爐溫控制實踐,運用常規PID 控制法,可有效控制動態特性,比如溫度慣性大以及容量滯后等。若化工生產對控制速度以及控制精度的要求不高,那么運用常規PID 控制法可獲得不錯的效果。不過常規PID 控制器的功能實現依賴于相應的數學模型,反應釜實際應用中,反應機理比較復雜,參數具有變化性特點,同時極易受到外界的干擾,影響數學模型的性,增加了參數調整的難度。基于此,要進行PID控制器的優化,應用模糊RBF 神經網絡PID 控制法,對反應釜PID 控制進行優化以及改進。這是因為溫度這一物理量極易被周圍的環境影響,不僅慣性而且具有滯后性等特點,系統響應速度比較慢。從模糊RBF 神經網絡PID 控制法的應用實際來說,其構建的PID 控制系統在實際運行中實現穩定運行,需要的時間很少而且超調量很小,增強了爐溫的控制精度,提高了生產效率。除此之外,系統的抗干擾性能很強,系統的自適應能力比較強,具有較好的魯棒性。通過在線整定PID 參數,能夠快速適應控制系統的變化,使得系統運行保持穩定的狀態.