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發布時間:2023-04-08 02:18  






噴吹方法改造為在線脈沖行噴
改造為在線脈沖行噴,清灰時濾袋逐排噴吹,此刻袋式除塵器內其他各排濾袋仍在過濾狀況,逐室進行噴吹清灰。在線噴吹時,盡管被清灰的濾袋不起過濾作用,但因噴吹時刻很短,并且濾袋順次逐排清灰,簡直能夠將過濾操作看成是接連的。同時,在現場運用的噴吹用壓縮空氣壓力雖小,也同樣能到達清灰作用。
工業除塵箱體改造
原除塵器長時間處于高溫狀況下運轉,外部箱體、工業除塵上部蓋板變形嚴峻,使除塵器密封作用差;花板、隔板也均有不同程度的損壞。運用本次檢修對除塵器殼體、隔板等重新制造、裝置,并參照現有除塵器花板安置,將后6 個濾室進行改造,前3 個室改為天然沉降室。

其他
原工業除塵引風機、卸灰閥及刮板輸送機等仍符合新除塵器運用要求,不進行改造和更新。
工業除塵設備廠改前后參數比照
依照現場的首要運轉參數及要求,僅運用金屬柔性膜代替布袋、對現有花板及反吹體系進行改造,在工藝流程不變的條件條件下,現有管道閥門、自控及監控體系、輸排灰體系及共用工程等均利舊。

工業除塵設備廠
除塵器結構剖析
原規劃的工業除塵過濾面積過小,使除塵器來不及處理含塵氣體,致使筒倉內部氣體不能順利排出,使筒倉內部壓力增大,不只存在安全隱患,也易使濾袋受過大的壓力而漲破,而且影響水泥運送速度。
三臺工業除塵上各自安裝了一臺2.2 kW的振蕩電機用于清灰,因為三個水泥筒倉是連在一起的,導致除塵器上振蕩電機的振蕩力渙散,清灰作用差,并且振蕩電機毛病也多,影響清灰作用。后來添加的人孔大濾袋吊在樓頂棚上,根本就沒有清灰設備,所以濾袋上積灰不能有用鏟除,工業除塵,阻塞了濾袋空地,工業除塵器,導致筒倉內部壓力增大,簡單漲破濾袋。

工業除塵設備廠用于運送水泥供給壓縮空氣的是一臺3L-20/3.5型無油潤滑空壓機,其排氣量為20 m3/min,排氣壓力0.35 MPa,排氣量為1 200 m3/h。袋式除塵器的處理風量應按出產設備需處理汽體量的1.1倍核算。明顯原規劃的除塵器過濾面積過小,使工業除塵來不及處理含塵氣體,致使筒倉內部氣體不能順利排出,導致筒倉內部壓力增大,不只存在安全隱患,工業除塵器設備,也易使濾袋受過大的壓力而漲破,并且影響水泥運送速度。

原因剖析
(1)形成“工業除塵燒袋”的原因。蘭炭的燃點較低(僅為350 ℃),含硫、磷等元素,其間含硫約為0.3%,含磷約0.001%,易焚燒;立窯烘干除塵體系間隔立窯太近,煙氣管道太短,進入除塵器前無對大顆粒、火星等阻攔、沉降的辦法;除塵器原規劃噴吹體系為單腔室離線噴吹,供氣源也不穩定,形成很多碳顆粒物無法及時吹離工業除塵布袋,附著在布袋外表;

工業除塵設備廠
除塵器箱體變形嚴峻,密封不嚴。當進口溫度較高,混入空氣后易形成附著在布袋上的碳顆粒焚燒,焚燒后溫度到達400 ℃以上,工業除塵設備廠,形成工業除塵布袋燒損。(2)形成“糊袋”的原因。冬天蘭炭含水分較高,經烘干窯后以水蒸氣方式混入除塵氣中,當除塵器內溫度低于100 ℃以下即呈現液化;噴吹不及時造成很多碳顆粒物無法及時吹離除塵布袋,與液化水滴混合后形成布袋氣孔糊死,長期集聚后布袋被碳泥”包裹。
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