您好,歡迎來到易龍商務網!
發布時間:2021-10-03 23:52  
【廣告】





搪瓷鋼管式空預器產品經濟效益分析
1、對每年新上的鍋爐來說: 若鍋爐的預熱器管箱設計成為搪瓷管式預熱器管箱,鍋爐的設計排煙溫度可比現在各鍋爐制造廠設計排煙溫度降低10℃,鍋爐的平均熱效率提高0.65%,每年新投產鍋爐出力總計為100000蒸噸,燃燒發熱量為5000kcal/kg,鍋爐平均熱效率按88%,按蒸汽壓力9.8MPa,過熱蒸汽溫度540℃,給水溫度170℃,排污率1.5%計算,那么噸汽的吸熱量: (3482.32-724.8) 0.015×(1408.6-724.8)=2767.777kJ/kg 式中:3482.32—壓力9.8MPa,溫度540℃蒸汽焓值,kJ/kg 724.8——壓力11MPa,溫度170℃給水焓值,kJ/kg 1408.6——壓力11MPa,飽和水焓值,kJ/kg 噸汽耗原煤產量:2767.777÷(5000×4.1868×88%)=0.15024噸原煤/噸汽 若改為搪瓷鋼管式預熱器,鍋爐排煙溫度降低10℃,鍋爐的平均熱效率提高0.65%,噸汽耗原煤量: 2767.777÷(5000×4.1868×88.65%)=0.14914噸原煤/噸汽 噸汽節煤量:0.15024-0.14922=0.0011噸原煤/噸汽, 每年平均運行天數按320天計算,則每年可節約原煤: 0.0011×100000×24×320=844800噸 若原煤單價按650元/噸計算:則每年可節約資金: 650×844800=549120000元=54912萬元=5.4912億元
2、對鍋爐原有普通預熱器管箱改造來說: 以一臺鍋爐蒸發量為130t/h、蒸汽壓力5.29MPa、溫度為485℃循環流化床蒸汽鍋爐更換搪瓷管式空預器為例: 改造前使用普通鋼管式預熱器時,檢測排煙溫度為165℃,把普通鋼管式空預器改造成我公司的搪瓷管式預熱器后,因搪瓷管耐腐蝕、耐沖刷,根據鍋爐現場實際空間,增加部分受熱面后排煙溫度降至140℃。如果不能解決排煙溫度過高的問題,勢必影響到鍋爐效率,甚至導致排煙溫度比原來的更高。與普通鋼管式空預器相比,排煙溫度降低了25℃,大大降低了排煙熱損失,現場測量鍋爐熱效率從86.4%提高到88.38%,熱效率提高了1.98%,如單純從更換搪瓷管預熱器來計算,該爐每年可節省大量標煤,計算如下: 改造前熱效率為86.4%,燃用原煤Q y DW=5000Kcal/h,過熱蒸氣焓為3394.07 kJ/kg,給水焓為635.9 kJ/kg,飽和水焓值1240.8 kJ/kg則噸汽耗用原煤量: {1000×(3394.07-635.9) 0.02×1000(124.8-635.9)}÷(5000×4.1868×86.4%)=153.16㎏/T 改造后熱效率提高至88.38 %,則噸汽耗用原煤量: {1000×(3394.07-635.9) 0.02×1000(124.8-635.9)}÷(5000×4.1868×88.38%)=149.73㎏/T 假設按年運行320天計,則年節省原煤: (153.16-149.73)×130×24×320/1000=3424.51噸 若原煤單價按650元/噸計算:則每年可節約資金: 650×3424.51=2225931.5元=222.59315萬元。
3、產品的推廣應用和市場預測 搪瓷鋼管式空氣預熱器是我公司經過多年研制的產品,將玻璃釉進一步改造試驗,按一定科學配方均勻加入耐高溫、耐腐蝕、耐磨損的新型材料,配制成換熱瓷釉。經高溫燒結后,搪瓷管它克服了玻璃易碎和金屬易腐蝕的缺點,應用在鍋爐尾部空氣預熱器是當今經濟實用的新型材料,能夠滿足酸、堿、高溫、沖刷等惡劣工況的要求,其使用壽命相當于普通鋼管的2~4倍,特別適合于鍋爐、化工、水泥等行業腐蝕、磨損較為嚴重的場合。3.熱空氣進入爐膛,提高理論燃燒溫度,強化爐膛的輻射傳熱,進一步提高鍋爐的熱效率。 經市場調查分析,僅國內發電企業就有2000多家,另外工業鍋爐、化工、水泥等行業應用十分廣泛。經統計數據表明,平均每年需要5~6萬噸,我公司每年生產約7000噸,市場需求量很大,隨著國際業務的進一步發展,搪瓷鋼管式空氣預熱器的國內、國際市場前景十分廣闊。


空預器的運行和維護
1、檢查空氣預熱器運轉平穩,聲音正常。本體、人孔、檢查孔處無漏風煙現象。
2、檢查空氣預熱器電機運轉平穩無異音,電流正常,各指示表計指示的參數正常。
3、鍋爐升負荷時要密切監視空氣預熱器入口煙溫切勿升的過快,防止由于轉子發生異常變形而卡
澀。
4、 鍋爐運行中,應經常檢查空氣預熱器的煙氣側與空氣側進出口溫度及差壓正常,發現異常,應
分析原因并盡快聯系處理。
5 、空氣預熱器導向軸承油溫正常60-70℃,報警溫度80℃;支承軸承的油溫正常為50-60℃,報
警溫度70℃。
6、 檢查上、下軸承油箱油位正常,油質良好,無漏油現象;導向軸承箱冷卻水暢通,流量正常。
7、 檢查空氣預熱器減速箱的油質良好,油位、油溫正常,齒輪溫度不超過80℃,軸承溫度不超
過50℃;主電機工作時,輔電機不應轉動;無異常振動、漏油及煙氣泄漏現象。
8、 檢查空預器火災監控和停轉報警裝置運行正常,信號指示正確。
9、檢查空氣預熱器水沖洗門、消防水門關閉嚴密無泄漏。
10 、檢查預熱器進、出口煙氣擋板和一、二次風擋板位置正確,各部煙溫測量表計無異常。
11、 空預器入口煙氣溫度不得超過480℃。
12、 空氣預熱器的吹灰蒸汽至少應有130℃的過熱度,吹灰器閥前壓力要求小于1.37Mpa,吹灰前
應進行徹底有效的疏水,吹灰時應檢查吹灰器行程和蒸汽壓力、溫度是否正常。
13 、發生下列情況時,應增加空氣預熱器吹灰次數:
1) 空氣預熱器阻力超過設計值時。
2) 負荷變化時。
3) 空氣預熱器排煙溫度高。
4) 尾部受熱面泄漏。
5) 燃燒條件差,燃油和飛灰可燃物含量大。
6) 機組剛啟動開始帶負荷時。
7) 鍋爐停止前。
8}、空預器停止前。
空預器漏風系統
為減小空預器熱端泄漏,本空預器裝有調節熱端扇形板的泄漏控制系統,在正常運行中扇形板定時向轉子移動,以減小扇形板與轉子徑向密封之間的間隙,這些扇形板以它們的內端為軸上下轉動,每臺空預器熱端有三只扇形板,各對應一套漏風系統。
上面提到的泄漏區域是由于熱端到冷端的溫度變化引起的,溫度變化率增大,泄漏區域的尺寸增大,由于熱端溫度比冷端溫度高得多,導致轉子彎向冷端膨脹,使空預器轉子呈蘑菇形,轉子熱端徑向密封與扇形板之間的間隙增大,漏風系統可調節扇形板向轉子方向移動,以減少泄漏面積,減少漏風量,這樣可以減小風機電耗,減少空氣壓力損失。2檢查空預器導向及支持軸承油位正常,查減速箱油位正常,油質良好,電機聯軸器護罩完好。扇形板設計靠著徑向密封,但不連續接觸,扇形板的位置靠轉子位置傳感器控制,傳感器監測扇形板外端與徑向密封間的接近程度,以建立小的運行間隙。
為適應系統熱備用條件,扇形板可以回縮到距轉子較遠的地方,這樣可以減少轉子向上膨脹期間徑向密封的磨損,扇形板伸展或回縮的程度由電氣限位開關確定。2、在管箱互相垂直的兩個側面,沿中線分別用鋼尺測量,取平均值進行找正,管箱高度的偏差應±4mm。可傾斜式扇形板以內端作為樞軸,外端與電動驅動系統相連,電動機構受控制系統控制,扇形板的表面為加工精度較高的平面,在轉子熱膨脹階段,啟動或升負荷,扇形板的內端隨轉子端部膨脹而膨脹,以減輕徑向密封與內端扇形板的接觸。
每臺空預器熱端有三塊扇形板,每塊扇形板對應有高溫間隙傳感器和一臺提升裝置。
本系統由高溫間隙傳感器、扇形板提升裝置、轉子停轉檢測開關和控制柜四部分組撤成。
