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發布時間:2021-10-21 01:09  
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鍋爐脫硫脫硝為了取得醉優化流場,下降煙氣對濾袋底部的高速沖刷,本文規劃了3種不同的導流板安置計劃,分別記為D。、D 、D .D。安置計劃:選用了2塊導流板,長度別離為2 400 mm和1 129 mm,與水平夾角別離為90。和45。;鍋爐脫硫脫硝5個試點的布袋除塵器均由國內企業自主設計,自行制作,濾袋資料的選取也立足于國內。D 安置計劃:鍋爐脫硫脫硝選用了5塊長度為400 mm導流板均勻安置,鍋爐脫硫脫硝下方安置的導流板順次向下向左別離偏移400 ITlfll和200 mm;D 安置計劃:選用了3塊與水平夾角為45。導流板,醉上部導流板右側與頂部間隔為1 600 mm,由上至下3塊導流板的長度別離為600 mm、800 mm、1 000 mm。
鍋爐脫硫脫硝鴻溝條件
氣相選用三維穩態隱式求解器,鍋爐脫硫脫硝壓力一速度耦合選用SIMPLE算法,對流項選取二階頂風離散格局.煙氣的密度為0.872 67 kg/m ,動力黏度為2.36x10一Pa·S,依據實測煙氣流量換算為煙氣流速,鍋爐脫硫脫硝氣流和顆粒進口流速均為9.48 nCs,出口負壓設置為一5 000 Pa.濾袋鴻溝設置為多孑L介質模型,濾袋厚度為2 mm,濾袋浸透率為4E—l1,跳動系數為4 717 m ¨8 .關于顆粒相,進口鴻溝設置為escape,壁面鴻溝設置為reflect,多孑L板設置為interior,濾袋鴻溝設置為trap。玻璃纖維布袋的延伸率是5%,因此,在懸掛支架上方裝備了可調繃簧,以保持布袋的張力。
鍋爐脫硫脫硝
鍋爐脫硫脫硝
為了操控除塵器的煙氣溫度,確保濾袋的運用壽數,在布袋除塵器進口煙道上裝設煙氣測溫設備、噴水霧降溫設備,嚴厲操控進入除塵器的煙氣溫度不超越165度。
鍋爐脫硫脫硝除塵功率比較
雙層雙室四電場靜電除塵器規劃除塵功率為KK=DL,除塵器出口含塵濃度為200理論上滿意現行排放規范的要求,但除塵功率不能保證;布袋除塵器規劃除塵功率為99%,實踐除塵效率更高,除塵器出口含塵濃度小于50mg。鍋爐脫硫脫硝首要規劃技術參數1984年,昆明電廠改建工程2×100MW機組采用了布袋除塵器。可滿足將來對粉塵排放規范更高、更嚴厲的要求。
鍋爐脫硫脫硝外形尺度比較
雙室雙層四電場靜電除塵器長、寬、高分別為21.5m*44.2m*46.19M,因為受已施工場所的約束,高度方向規劃成了雙層安置,在技術上并非優化設計,屬不得已而為之,鍋爐脫硫脫硝雙層安置大大增加了裝置工程量,一起也增加了除灰體系出資。一起由于濕式電除塵器在現場裝置時焊接工作量較大,本體大多采用玻璃鱗片防腐,作業期間,揮發性氣體遇火星極易焚燒,交叉施工期間安全危險較大,因而對施工辦理的要求也比較高。布袋除塵器長、寬、高分別為721.5m*44.2m*46.19M,其結構尺度較小,比原單層四電場靜電除塵器的平面尺度還小。對工程整體安置極為有利,且為裝置發明了便當條件。
噴吹方法改造為在線脈沖行噴
改造為在線脈沖行噴,清灰時濾袋逐排噴吹,此刻袋式除塵器內其他各排濾袋仍在過濾狀況,逐室進行噴吹清灰。鍋爐脫硫脫硝某煉鐵廠320m燒結炯氣旋轉噴霧半干法脫硫體系運轉過程中,布袋除塵器前后m現了屢次阻力升高的現象,為此,對鍋爐脫硫脫硝阻力升高的原因進行詳細分析,并研制開發了一種布袋除塵器強制清灰設備。在線噴吹時,盡管被清灰的濾袋不起過濾作用,但因噴吹時刻很短,并且濾袋順次逐排清灰,簡直能夠將過濾操作看成是接連的。同時,在現場運用的噴吹用壓縮空氣壓力雖小,也同樣能到達清灰作用。
鍋爐脫硫脫硝箱體改造
原除塵器長時間處于高溫狀況下運轉,外部箱體、鍋爐脫硫脫硝上部蓋板變形嚴峻,使除塵器密封作用差;花板、隔板也均有不同程度的損壞。會上構成兩種定見,一是要求廠家改用原防癟環制作工藝,2臺鍋爐脫硫脫硝替換濾袋和張力繃簧,嚴格控制布袋裝置工藝和質量,鍋爐脫硫脫硝的除塵功率。運用本次檢修對除塵器殼體、隔板等重新制造、裝置,并參照現有除塵器花板安置,將后6 個濾室進行改造,前3 個室改為天然沉降室。
其他
原鍋爐脫硫脫硝引風機、卸灰閥及刮板輸送機等仍符合新除塵器運用要求,不進行改造和更新。
鍋爐脫硫脫硝改前后參數比照
依照現場的首要運轉參數及要求,僅運用金屬柔性膜代替布袋、對現有花板及反吹體系進行改造,在工藝流程不變的條件條件下,現有管道閥門、自控及監控體系、輸排灰體系及共用工程等均利舊。