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發布時間:2021-09-20 16:32  
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采用SRW/DRW滾動導衛裝置后,可獲得極高的尺寸加工精度和優越的表面質量。從用戶的反應來看,用戶對此十分滿意,并對達涅利摩根沙瑪高速線材生產線給予高度評價。滾動導衛裝置之所以獲得成功,是由于它具有下列與眾不同的設計特點:采用優良不銹鋼材料,并達到很高的機械加工精度;對導輥進行了大量的深入研究,以滿足高速軋制需要;由于采用自對中底座,因此可做到設備安裝簡單、快捷、準確和可靠;通過底座提供公用介質(冷卻水和潤滑油),意味著不需要外接軟管;當軋件穿過橢圓孔型時,導輥對軋件進行矯直、夾持和扶正,使其長軸以垂直狀態順利進入圓孔型或方孔型。通過一個中心螺釘,可對所有的導輥同時進行準確調整,調整快捷而準確;每個導輥可實現單獨控制,便于進行較大的調整;所有的導輥均可單獨實現垂直調整;設備備件較小,設備維修量小;可通過HiLINER對中系統進行安裝和對中,而且可達到令人難以置信的精度。
在軋制二切分時常出現以下問題: ⑴軋制成品的兩根不一樣大,①一邊比一邊大,則是可以調節15H進口是否預切偏,切向進口導輥的調節過大,再檢查兩頭的輥縫是否一致等;②出現16H到17H次之間右邊高左邊低,17H到18H右邊低左邊高現象,首先檢查17H軋輥的兩頭輥縫是否一直,在檢查18H的軋輥輥縫。 ⑵出現二切分導衛粘鋼的現象時,可以看一下冷卻是否良好,如,冷卻良好,可以看一下,軋制線的軋槽是否太老了。15H、16H,從而造成切分帶變大,造成刀片兩邊粘鋼,從而不能保證軋制線的順利軋制,從而可以考慮一下導衛的切分輪是否有破口等。軋鋼生產車間,導衛裝置是直接影響鋼材的產量和質量的重要工藝因素。 ⑶在軋制過程中,調整可以看成品來進行調整,基本在3—4小時對軋機進行軋制調整,基本一次調整量在可以20—30絲左右,以保證 料型的基本正常,才能達到順利軋制。
高線滾動導衛主要由導衛盒、插件、導輥支 柳鋼科技 2(X)4年第l期 架、導輥、軸承、導衛尖等零部件組成,其使用中 的故障主要表現在: (l)導輥故障:導輥轉動不靈活或不轉,造成 導輥被軋件拉傷;導輥發生竄動;導輥碎裂;導輥 易磨損。 (2)插件拉傷、結渣、松動脫落。由于鋼結硬質合金(以下簡稱鋼結合金)既有硬質合金高彈性模量、高硬度及高耐磨性的優點,又有合金工具鋼可切削加工及可熱處理等特點,用于冷作工模具已取得顯著的技術經濟效果。 3滾動導衛故障分析及解決措施 3.1造成導輥故障原因及解決措施 (l)軸承裝配問題 在導輥裝配中,導輥裝上導輥支架后,有導輥 轉動不靈的現象。