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              隔爆型硫化器生產廠家誠信企業(yè)「無錫逸凱礦冶設備」

              發(fā)布時間:2021-09-16 19:30  

              【廣告】







              硫化機液壓部分故障診斷

                    硫化機的各種作用力較大的輔助動作主要由液壓系統(tǒng)來完成。3、每塊熱板都設有一個或多個溫度控制儀,微電腦數(shù)顯溫控儀可以保證熱板的溫度均勻一致。液壓系統(tǒng)是機電液一體化系統(tǒng),一般由液壓泵、閥站和輔助配套部分組成,所以液壓系統(tǒng)的故障性質就涉及機械、電氣與油液等類型。液壓系統(tǒng)的常見故障是異常噪音、爬行、液壓沖擊、壓力建立不起或提不高、負載下工作速度達不到或者不運動、工作循環(huán)不能正確實現(xiàn)等,產生這些故障的主要原因是液壓元件老化、液壓油產生污染等原因造成的。

              硫化機液壓系統(tǒng)的常見故障與排除方法

              1 硫化機液壓泵 工作時噪聲大或壓力有波動 進油口濾油器堵塞 更換濾油器

              泵體與泵蓋紙墊磨損產生沖擊 泵體與泵蓋間加紙墊,研磨泵使泵體與泵蓋平直度不超過0.005mm

              泵體與泵蓋密封不良,旋轉時吸入空氣 緊固泵體與泵蓋連接螺絲,不得有泄漏

              齒輪嚙合精度下降 更換齒輪

              輸油量不足 軸向間隙或徑向間隙過大 修磨或更換零件

              油液黏度高或油溫過高 選用合適的工作油,加裝冷卻裝置

              濾油器堵塞 更換濾油器

              油泵運轉不正常或有咬死現(xiàn)象 油泵軸向間隙及徑向間隙過小 調整軸向、徑向間隙

              蓋板與軸同心度不好 更換蓋板,使其與軸同心

              壓力閥失靈 壓力閥彈簧變形,閥體小孔堵塞。更換彈簧、清洗閥體小孔或更換壓力閥

              2 硫化機減壓閥 工作壓力不夠 溢流閥調定壓力偏低 調整溢流閥壓力

              溢流閥滑閥卡死 清洗溢流閥并重新組裝

              工作流量不足 系統(tǒng)供油不足 油箱油量不足

              閥內泄漏量大 滑閥與閥體配合間隙過大,更換新品

              外滲漏 O形圈損壞 更換O形圈

              油口安裝法蘭面密封不良 檢查相應部位的緊固和密封

              各結合面緊固螺釘、調壓螺釘螺帽松動 緊固相應部件

              3 硫化機換向閥 滑閥動作不靈活 滑閥被拉壞 清洗或修整滑閥與閥孔的毛刺及拉壞表面

              滑閥變形 調整安裝螺釘壓緊力,安裝扭矩不得大于規(guī)定值

              復位彈簧折斷 更換彈簧

              電磁閥線圈燒損 線圈絕緣不良 更換電磁鐵

              電壓低 使電壓保持在額定電壓值

              工作壓力和流量超過規(guī)定值 調整工作壓力或采用性能更高的閥

              回油壓力過高 檢查背壓,應在規(guī)定值1.6MPa以下

              4 硫化機液壓缸 外部漏油 活塞桿碰傷拉毛 修磨或更換新件

              活塞密封件磨損 更換新密封件

              液壓缸安裝不良 調整安裝位置

              活塞桿爬行 液壓缸進入空氣 松開接頭,將空氣排出

              活塞桿全長或局部彎曲 活塞桿全長校正使直線度<=0.3mm/100mm或更換活塞

              缸內拉傷 修磨油缸內表面,嚴重時更換缸筒



                硫化機底板多為普通碳鋼,輪胎靠高溫蒸汽進行硫化,此過程中冷凝的部分水滲透到底板表面,造成底板表面局部腐蝕后凹凸不平。3、熱板鍋邊采用液壓自動頂鐵,在四個油缸的作用下熱板兩側的墊鐵同時進退。由于底板表面腐蝕嚴重,與隔熱板表面不能保證嚴密配合,在較大壓力下極易造成隔熱板破損。傳統(tǒng)方法多堆焊后重新機加工或者更換新設備為主,目前則可以采用高分子復合材料進行現(xiàn)場修復。由于材料具有的粘著力、良好抗腐蝕性,良好抗壓強度,可有效的解決硫化機底板在運行過程中冷凝水對底板腐蝕造成凹凸不平,從而避免隔熱板的破壞,為用戶設備正常運行、安全生產提供了良好的保障。


              由于機械式硫化機本身結構的原因,機械式硫化機存在如下問題:

              1、連桿、曲柄齒輪等主要受力件上的運動副,是由銅套組成的滑動軸承,易磨損,對精度影響較大;

              2、上下模受到的合模力不均勻,對雙模輪胎定型硫化機而言,兩側受力,大于兩內側的受力;

              3、上下熱板的平行度、同軸度,機械手卡爪圓度和對下熱板內孔的同軸度等精度等級低,特別是重復精度低;

              合模力是曲柄銷到達下死點瞬間由各受力構件彈性變形量所決定的,而溫度變化使受力構件尺寸發(fā)生變化,合模力也隨之發(fā)生變化,因此生產過程中溫度的波動將造成合模力的波動。

              液壓式硫化機結構上具有如下特點:

              1、機體為固定的框架式,結構緊湊,剛性良好,在大合模力作用下變形小,有利于輪胎壽命和輪胎質量。雖然液壓式硫化機也是雙模腔,但從受力角度看,只是兩臺單模硫化機連結在一起,在合模力作用下,機架微小變形是以模具中心線對稱的;

              2、各動作快速平穩(wěn),大大減少了硫化機輔助時間;

              3、機器精度高,大大提高輪胎定型精度。開合模時,上模部分僅作垂直上下運動,可保持很高的對中精度和重復精度;另一方面,對保持模的精度也較為有利;

              4、上下合模力受力均勻,不受工作溫度影響;

              5、機器的左右機架可以各配一套控制系統(tǒng),可進行單獨控制,獨立工作;

              6、器各動作簡單有效,在用戶使用過程中,基本上沒有易損件,備件需要更換,也不需要機械式硫化機那樣定期中修、大修,大大減少了用戶運行成本,增加了設備使用率。



              硫化機模板控溫:

              平板硫化機油加熱器特點:

              1電腦觸摸式控制,操作簡單易懂。

              2日本進口微電腦雙組P.I.D溫度控制表,觸摸式內儲、自動演算,省電35%以上。

              3安全保護及故障指示系統(tǒng)完善。

              4進口高1級組件,使用年限長。

              5升降溫速度快,溫度精1確穩(wěn)定。

              6獨特的雙功率加熱設計,適合不同溫控場所使用,節(jié)能效果明顯。

              7不銹鋼一體成型,管損小,加熱均勻。

              8開機自動排氣功能。

              9模具回油溫度檢測表。



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