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發布時間:2021-08-17 11:25  
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山東山博電機集團有限公司專變頻用電機生產廠家,為您提供變頻電機知識概述:
4.3.3 高低電壓試驗
直流電機有高低電壓要求者,則進行高低電壓試驗.按銘牌高、低電壓空載各運行5min
按銘牌高、低電壓滿載各運行10min測量并記錄電壓、電流、轉速及換向等各項數據。
4.3.4 逆轉試驗
直流電機有逆轉要求者則進行逆轉試驗。按銘牌額定值逆轉空載運行5min逆轉滿
載運行10min或按銘牌規定時間測量并記錄電壓、電流、轉速、換向等各項數據。
一、變頻調速與液力偶合器調速的工作原理
電動機采用變頻調速后,電動機轉軸與負載直接相連,但電動機不再由電網直接供電,而是由變頻器供電,變頻器通過改變電動機的供電頻率改變電機轉速,因此可以實現相當寬的頻率范圍內無級調速,而且在全范圍內具有優異的效率和功率因素特性。
采用變頻調速后,異步電動機轉速n=60f(1-s)/p,其中f 為變頻器輸出頻率,s 為異步電動機轉差率,p 為電動機極對數。

2、理論計算節能比較
從理論上進行計算,舉例說明如下:1000KW 風機風量從一百%降低到70%,由于流量與轉速一次方成正比,因此轉速可以降低70%,負載功率理論上降為34.3%,假如采用直接高高變頻調速,其效率按0.95 算,再考慮電動機效率在低功率時有所下降、和管道系統效率有所下降, 電網總輸進功率約34.3%/0.95/0.85/0.95=44.71%,即447.1KW,節能55.29%,全年按300 日計算,年節電398 萬度。高次諧波會引起電動機定子銅耗、轉子銅(鋁)耗、鐵耗及附加損耗的增加,最為顯著的是轉子銅(鋁)耗。假如采用液力偶合器,其效率按0.665 計算,電網總輸進功率約34.3%/0.665/0.85/0.95=63.87%,即638.7KW,節能36.13%,年節電260 萬度。

三、變頻調速與液力偶合器調速的其他性能比較
變頻調速與液力偶合器調速除了節能方面的差別外,還在功率因素、起動性能、運行可靠性、運行維護、調節及控制特性、投資及回報等方面有較大差異。
1、功率因素
變頻調速可以在很寬的轉速范圍內保持高功率因素運行(例如20%以上轉速時功率因素大于0.95%),而液力偶合器低速運行時功率因素低于電動機額定功率因素,假如在70%以下轉速時,功率因素將低于0.7。5由于電機結構、參數等原因工廠沒有條件作內場通電試驗時應征得有關部門同意后可免做部分項目待實船安裝后按外場試驗驗收。采用液力偶合器假如需要進步功率因素,則需另加功率因素補償裝置。
2、起動性能
采用變頻調速時,如電動機保持額定轉矩起動,電網輸進起動電流小于電動機額定電流的10%,對于風機泵類負載,其起動電流更小。對于調速器開關起動式的單相電機,在工作點以下的調速范圍時將燒毀輔助繞組。而且起動的全過程可控,起動點和爬坡時間可設置。而液力偶合器不能直接改善起動性能,起動電流達到額定電流的5-7 倍,即使是繞線型轉子,采取轉子串電阻方法需改善起動性能,需增加起動裝置,但起動電流仍將是額定電流的2 倍以上,是變頻起動的20倍以上。
